稳定性欧洲杯买球app官方网站-欧洲杯足球平台在油田解堵中的应用实例
一、国内外概况
二氧化氯作为优良的解堵剂,备受国外的关注。美国、加拿大等国家早在80年代后期即将二氧化氯技术应用于油田的开发生产中。美国warren mckee注水开发油田采用“二氧化氯 酸”复合解堵后,平均日产增注水178%,比单独酸化效果提高九倍。再如美国的alaska油田、west texas油田等都成功地应用了二氧化氯解堵技术。到目前国外用该解堵剂已处理各种井1000多口。
该项技术,在国内备受关注。从90年代初开始研究到目前已在大庆油田、胜利油田、中原油田、克拉玛依油田、华北油田、长庆油田、四川磨溪气田等数十家的油田增产增注中产生了很好的经济效益。
二、应用范围
(1) 注水井;(2) 单井吞吐。
三、应用实例
例1 美国warren mckeea井被fes堵塞,酸化无效,产量为零。挤入100加仑浓度为0.2%的二氧化氯水溶液,污物完全消失,日产量达180桶。
例2 1993年,美国warren mekeeb井发生细菌堵塞采用氯气杀菌,效果不明显,以致所有设备都被细菌污染。后在两个1050加仑浓度为15%的盐酸之间,注入2100加仑浓度为 0.3%的二氧化氯水溶液,使注水能力提高了178%,是单一酸化效果的10倍。
例3 1997年,中原油田对高聚物堵塞井文13-328井实施 酸复合处理。处理前,注水压力为35.6mpa日注水量为20m3,到1998年2月,累计增注水量5000 m3,至今有效。
例4 我公司于2001年11月,在延安,针对产量低的情况,做了一口单井。经分析,该井堵塞主要由蜡质及细菌引起。我们采用了复合技术,使原油产量由100kg/d,上升至600—800kg/d,截止2002年2月还维持在500kg/d。
四、井例分析
华北油田采油三厂在广泛调研的基础上,试验应用了“ 酸”复合解堵工艺技术,自2000年起至2001年已累计施工5口井,5口井日增注240 m3,累计增注量为3.25*104 m3,增注效果明显。
(1) 留70-28井。
该井主要采油层位为es1和ed3,油层中深3180米,共12小层,平均孔隙度15.3%,平均渗透率20*10-3μ m。该井投产初期注水量为51m3/d,在1999年2月为20m3/d,1999年7月因注不进关井,对应油井留485、留70-79见效状况较差。 1994年曾用盐酸进行过酸化解堵有效期只有87d。
在对该井进行分析后认为:注水效果变差是由于长期回注污水,在近井地带形成由铁质、硫酸盐还原菌及机杂沉淀所致,继续用普通酸化进行解堵效果可能不理想。在对地层及堵塞机理进行分析的基础上,决定采用“二氧化氯 酸”复合解堵工艺进行解堵。
在施工中,共挤入前置液10m3,复合处理液19m3,复合解堵液16m3,后置液7m3,顶替液11m3。施工压力出现了明显的回落过程,解堵效果显著,日注水量由施工前的11m3增加到120m3,后改为控制注水。截止到2001年5月25日,已累计增注1.88*104m3。
(2) 间127。
该井主要采油层位为ed3,油层中深2200米,共10小层,主要为砂岩油藏,平均孔隙度18.2%,平均渗透率295*10-3μm2。该井曾5次调剖,主要原料为聚丙烯酰胺,在泵压15mpa油压14.5mpa的情况下,日注水由113m3降到16m3,施工前注不进。
分析后认为:该井多次进行调剖,有机物堵塞严重,加之长期回注污水在近井地带由铁质、硫酸盐还原菌及机杂等形成沉淀,注水效果变差,继续用普通酸化进行解堵效果可能不理想,在对地层及堵塞机理进行分析的基础上,决定采用“二氧化氯 酸”复合解堵工艺进行解堵。
在施工中,共挤入前置液10m3,复合处理液20m3,复合解堵液18m3,后置液8m3,顶替液7.2m3,施工压力也出现了明显的回落过程,解堵效果显著,油压由13mpa降为11mpa,日注水量由注不进上升到80m3。截止到2001年5月25日,已累计增注0.62*104 m3。
五、注意事项
二氧化氯解堵技术,不是单纯的将二氧化氯及酸注入井内而是一种复合技术,处理一口井前,要收集待处理井的静态和动态资料,分析井堵塞的原因。判断是否需做前处理;复配其它助剂,如缓冲剂、螯合剂、防膨剂等,需制定加药顺序及时间,针对具体情况,做出综合设计,才能取得理想的解堵效果。
六、推荐产品
1、二氧化氯消毒液体:
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